(5) 每隔一小时该装置操作人员都会去现场巡检一次。常规巡查点:加热炉燃烧情况;泵的声音,电机震动,温度,油位,出口压力及循环水是否畅通等;压缩机出口压力,机身油位,震动声音,水冷是否投用等;罐或塔的现场液位与DCS上是否一致;水冷空冷运行是否正常等等。
(6) 由于重催出现故障造成汽油加氢装置停工。
首先催化汽油进装置停,装置改长循,预分馏塔顶轻汽油外送线改长循,催化汽油来油阀关闭。然后一小时后炉出口温度降至200℃以下,一反进料温度降至130℃。装置全部长循后,开始停工,关所有运转泵,关重沸器蒸汽手阀。停工过程中需要重点关闭的阀:1)新氢进装置切断阀关,手阀关,一反尔反新氢进装置手阀关;2)汽提塔、分馏塔、稳定塔压控手阀关;3)低分至汽提手阀关;4)贫溶剂泵关,来去手阀关;5)注除氧水根部手阀关,低分界位手阀关;6)燃料气调节阀手阀关,炉子灭火嘴等。最后,等二反温度降至100℃以下时,停循环氢压缩机(步骤:先关压缩机入口阀,开放空,再关压缩机出口阀,关压缩机电机按钮,15min后停辅油泵。)所有空冷全停。
(7)三天后,重催抢修完毕,加氢恢复供料,所停装置需重新开启。催化汽油进装置前各方面都要做好准备。
1)启动压缩机,开放火炬,启动辅油泵。
2)投用各换热器及塔底重沸器,蒸汽阀开得很小。
3)一反改线,使油从底部进,为一反垫料。
4)启动一反二反加氢进料泵、精制油泵,开精制油至过滤器前循环线,将汽提塔内存油送出。
5)开循氢压缩机出口阀,关放火炬,同时开入口阀。开混氢线。
6)连接主燃料气线与炉前引线上的法兰,开燃料气阀,点火并调节炉前风门手阀,至火苗正常,控制炉出口T≯200℃,保持不大于20℃/h的升温速度。
7)投用一反、二反,装置开始长循,等待催化供油。
8)催化汽油进装置后,系统升温至正常运行时的温度。待二反温度正常且出现温升时A201前投除氧水,一段时间后启贫溶液泵。待一反入口温度升至120℃时开新氢手阀。待各塔顶回流罐有一定液位后再启塔顶回流泵。
9)待装置各部分参数正常后,开精制油出装置阀,产品外送。
问题及讨论
(1) 原料油进料少,使容器、塔内液位迅速降低时,相应措施:
① 联系灌区,尽快提供足够原料。
② 精制油打循环,维持反应器内液位。
③ 相应降低燃料气量,降炉出口温度。
④ 待液位恢复,供料正常后,恢复正常操作。
(2)低分压力的影响因素
① 主反应器床层温度上升,内部反应加剧,会使低分压力下降。
② 二反高换前注氢量增加,低分压力上升。
③ 开脱硫塔出口放空,会使低分压力下降。
④ 低分液位变化,也会相应的影响低分压力。
(3)塔顶压力压力一般比塔底要高,如出现低的情况,其可能原因是: 原料油中断,或塔顶放空或安全阀漏气。例如,一反顶部安全阀漏油导致压力上低下高,处理:将故障安全阀切出,改备用安全阀。
(4)主反应器床层超温的处理:
主反应器床层超温,反应器出口的温度也会随之上升,通过换热相应的会使E201AB壳程温度上升。一方面可通过减少加热炉燃料气进量来降低炉出口温度(常用),另一方面,也可通过反应器床层中段注冷氢,来降低温度。
(5)泵的日常维护
① 机身油位 要求控制在1/2-2/3之间
② 泵出口压力,电流是否正常
③ 循环水是否畅通,出入口要有温差等